8月10日上午,记者在绍兴水处理公司三期水解酸化池看到,一只长约50米的桁架式吸泥机横架在8个6米左右宽的小酸化池中,随着两头和中间的三组行走轮同步缓慢移动,3根直径20多厘米的吸泥管,自动从每个小酸化池底部吸走经搅拌沉淀留下的废水污泥,然后集中排入集泥槽。
公司相关负责人介绍,桁架式吸泥机采用三轮定位,对设备运行精确度要求很高,自2008年安装以来,由于设计制造中存在一系列问题,一直未能实现正常运行。以往,水解酸化池内的废水污泥一般都是每隔半年左右,靠人工用排污泵抽出排入集泥槽中。“底部泥位深的有两三米,用人工操作,不但人力成本增加,更重要的是污水处理的可生化性不高,大大影响后续水处理效率。”该负责人说。
为了改变这一现状,绍兴水处理公司维修人员先后对桁架式吸泥机开展6项重大技术改造,研发出桁架式吸泥机行走轮纠偏装置控制系统,使桁架式吸泥机能长时间自动运行,且不走偏。5月试运行,7月正式运行。
“这项技术的运用,不仅为设备安全运行提供保障,还使污水处理的可生化性提高两倍,大大提高后续水处理效率。”该负责人对记者说,“我们三期水解酸化池日处理20万吨左右的废水,现在4台桁架式吸泥机每天能吸走100多吨废水污泥饼。”